Page 115 - 《橡塑技术与装备》2025年8期
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加工制造与过程控制
MANUFACTURING AND PROCESS CONTROL
新型负压值控制程序的设计
陈小龙,孔芬,陈健,李杨,于成,李海艳
( 山东丰源轮胎制造股份有限公司,山东 枣庄 277300)
摘要 : 本文针对轮胎行业硫化车间中因抽真空不稳定而导致的胶囊外翻、胶囊打折和胶囊串气等废次品问题,设计了一套负
压值控制程序。通过对硫化车间抽真空系统的分析,确定了负压值波动是导致这些问题的主要原因。为了解决这一问题,我们设
计了一套实时监测和控制负压值的程序,以确保硫化过程的稳定性。通过实验验证,该程序显著提高了产品质量和生产效率。
关键词 : 硫化生产 ;负压值控制 ;废次品 ;产品质量 ;生产效率
中图分类号 : TQ330.493 文章编号 : 1009-797X(2025)08-0065-04
文献标识码 : B DOI:10.13520/j.cnki.rpte.2025.08.014
0 引言 压力≤ -10 kPa 时,硫化机机械手抓胎胚转入、下降,
胎胚硫化是轮胎生产的最后一道工序,在此工序 自动定型装锅 ;当胶囊中的压力≥ 0 kPa 时,程序控
中,半成品胎胚经加热,生胶与硫化剂、胶粘剂发生 制机械手处于待转入状态,同时程序通过控制抽真空
化学反应,橡胶由线型结构的大分子交联成为立体网 阀的开启度来达到负压值的效果。该程序的目标是确
状结构的大分子,使胶料的物理机械性能及其他性能 保硫化自动化生产的连贯性、稳定性,减少废次品的
有明显的改善。由于橡胶大分子的交联过程具有单向 产出,提高产品质量和生产效率。
性,由胎胚硫化变成轮胎,不象其他前几道工序具有
可返回性,因此硫化工序是轮胎生产关键工序。它决
定了轮胎的物理性能和化学性能,同时对轮胎的使用
寿命起到关键的影响 [1~4] 。
在硫化过程中,胶囊是维持轮胎形状和稳定性的
重要组件。然而,在轮胎硫化车生产实践中,常常伴
随着抽真空系统的不稳定性,会影响生产连贯性、影
响自动化的使用,同时还会偶发胶囊抽真空效果差引 图 1 负压值的检测、监控胶囊界面
起硫化后轮胎出现胶囊外翻、胶囊打折和胶囊串气等
1.2 设计原则
废次品现象。这些问题不仅降低了产品的合格率,还
硫化机负压控制程序是指用于胶囊硫化的设备,
增加了生产成本,严重影响了企业的经济效益和市场
其工作原理主要是通过加热和压力作用下,使硫化剂
竞争力。因此,如何减少废次品的产出,提高产品质
与橡胶发生化学反应,形成强度和弹性更高的硫化胶。
量和生产效率,是轮胎行业急需解决的问题。
硫化机通常由加热系统、压力系统、胶囊传送系统、
控制系统等组成,其中控制胶囊的负压系统是硫化机
1 负压值程序的设计
械自动化控制系统的核心。
1.1 初始目标
在硫化机械自动化控制系统中,传感器、执行机
为了解决硫化车间硫化结束后抽真空不稳定影响
构、控制器和人机界面分别扮演着不同的角色。传感
连续性生产和导致的废次品问题,我们设计了一套能
够实时监测和控制硫化机胶囊中的压力值的程序,此
作者简介 :陈小龙(1987-),男,本科,助理工程师,主
程序能随时监控胶囊中的压力如 ( 图 1),当胶囊中的 要从事轮胎生产现场管理及工艺研究。
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