Page 125 - 《橡塑技术与装备》2025年1月
P. 125

产品与设计
                                                                                                 PRODUCT AND DESIGN



                13.47%,传动效率平均提升了 0.59%。                           计算与试验结果的变化趋势一致,且仿真与试验的最
                        表 8 合成油试验工况仿真计算结果                         大数据偏差为 0.28%。
                                    工况 1   工况 2  工况 3   工况 4          结果对比验证了仿真计算的准确性,故可根据文
                  齿轮空载损耗 P VZ0 /kW  1.385  1.385  1.385  1.385
                  齿轮负载损耗 P VZP /kW  0.540  0.602  0.649  0.772    章的仿真方法对双螺杆挤出机齿轮箱的传动效率进行
                   轴承损耗 P VL /kW    0.964  0.974  0.990  1.043
                   油封损耗 P VD /kW    0.041  0.041  0.041  0.041    计算及合理预测。
                 花键 + 联轴器损耗 P S /kW  0.140  0.164  0.174  0.205       根据仿真计算分析了齿轮压力角的影响,结果表
                     总损耗 P V /kW    3.070  3.166  3.239  3.446
                     传动效率 η/%       95.91  96.13  96.27  96.56    明增大压力角可以显著的降低齿轮的负载损耗,从而
                                                                  有效的提升齿轮箱的传动效率。
                4 总结                                                  根据仿真计算分析了润滑油类型的影响,结果表
                    从理论仿真模型计算出发,研究了双螺杆挤出机                         明低黏度的聚乙二醇类合成油可以显著的同时降低齿
                齿轮箱传动效率的计算方法,通过仿真计算与某试验                           轮负载损耗和轴承损耗,从而有效的提升齿轮箱的传
                机型的双螺杆齿轮箱加载试验的结果对比,表明仿真                           动效率。



















































                                                  图 8 矿物油与合成油的结果对比


                参考文献 :                                                青岛 : 青岛科技大学,2018.
                [1]   王天鹏 . 同向双螺杆挤出机挤压系统的设计与性能研究 [D].             [2]   林桂强 . 高扭矩高槽深比同向双螺杆挤出机传动系统设计原理



                2025     第   51 卷                                                                      ·75·
                      年
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130