Page 74 - 《橡塑技术与装备》2025年8期
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橡塑技术与装备
            HINA R&P  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT



             15.5~25.5  t/h 波动 ;除氧器蒸汽耗量按 2~4  t/h 计,           3 实施技术路径
             最大蒸汽需量 29.5  t/h,考虑一定裕量,故新的天然                     3.1 分阶段实施计划
             气锅炉容量选择 35  t/h 较为适宜。在技术适配性方                          准备期(0~2 月):完成气源协议签订,设备主体
             面,天然气锅炉相对原热电燃煤锅炉占地较小(2  250                       及土建基础工程招标、能评安评审批。
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             m ),可依托现有的蒸汽管网将蒸汽输送至用汽区域。                             建设期(3~7 月):基础完工,天然气锅炉到货安
             为确保输送至硫化机群的蒸汽品质,在设计时考虑选                           装,蒸汽管网改造。
             择微过热天然气锅炉。为消峰储能,考虑配置蒸汽蓄                               运营期(8 月后):建立采用 DCS 冗余控制系统
             热器,以便能更好地适配硫化机群用汽波动特性。                            进行集散控制,系统应符合 SIL3 标准,实现能源数
                 因此,在项目实施前经过充分论证,选择无锡中                         字化监控,优化负荷分配。
             正品牌的天然气锅炉,型号为 SZS-35-2.5/250-Q。                   3.2  关键技术节点
             锅炉型式为天然气蒸汽水管整装锅炉,全膜式水冷壁、                              气源保障 :天然气管道安全接入,厂内管道铺设
             双锅筒、对流管束、微正压燃烧且成套节能装置。设                           约 400  m ;锅炉本体安装就位 ;蒸汽蓄热 :配置 150
             计蒸汽压力为 2.5  MPa,蒸汽温度 250  ℃,并配置减                  m³ 蒸汽蓄热器,有效平抑 15.5~25.5  t/h 的用汽峰谷
             温器实现温度精准控温,额定蒸发量为 35  t/h,且满                      波动。
             足 30%~110% 锅炉负荷调节的能力。
             2.2.2 燃烧器                                         4 项目经济效益
                 燃烧器根据使用工况采用分体式低氮全自动电子                         4.1  投资与成本对比
             比调燃烧器,设计使用寿命 20 年以上,在安全方面                             项目总投资为 2  066 万元,含天然气锅炉及蒸汽
             要求防护等级 IP54 以上,可调式火焰双控功能。在节                       蓄热器等附属装置、水处理装置、RTO 装置、土建
             能方面要求燃烧效率达到 99.9%,且有低氧稳焰技术,                       基础以及自动控制系统等。改进后年运行总能源费用
             燃尽率 100%。燃烧器具有富余量满足锅炉的使用要                         为 8  910 万元(该费用为天然气费用以及全公司电力
             求,满足 10% 的超负荷要求。                                  成本总和)较原燃煤方案(1.041 亿元)下降 14.4%。
                 燃烧器配套 1 套电磁阀门组及管路附件,具有缓                       改进后轮胎单位能耗降至 0.162  tce/t 轮胎,降幅
             开速闭、自动调节并带稳压装置。为确保可靠性,品                           27.2%。项目建设完成后的整体收益见表 3 实际效益
             牌选择西门子。燃烧器前部管道布置具有足够的间隙,                          统计表。
             并预留检修空间,燃烧器外 1.5  m 处,噪声水平应小                          由此表可见,项目建设完成后连续统计 5 个月的
             于 80 dB。选用欧宝(EBICO)品牌。                            运行数据,能源降本 623.65 万元,年化降本 1 496.76
             2.3 最终方案                                          万元(约 1 500 万元),完全符合项目预期。
                 主体设备为 1×35  t/h 天然气锅炉,型号为 SZS3                4.2 敏感性分析
             5-2.5-Q,配置欧宝(EBICO)低氮燃烧器,燃烧氮                          项目运行过程中要充分考虑天然气价格波动因
             氧化合物 NOx ≤ 30  mg/Nm³。锅炉本体配置省煤器、                  素,若气价上涨 20%,投资回收期将由原来的 1.6 年延
             空预器和冷凝器等节能装置。以确保硫化工序产生的                           长至 2.1 年,仍优于传统燃煤方案。因此项目实施后产
             凝结水全部收集到疏水箱,经升压泵升压至除氧器。                           生的经济效益较大。后续通过产线效率提升,如轮胎产
             另外现场常温除盐水经冷凝器加热后输送至除氧器,                           量增至 265 万条 / 年,现场进行局部改进,持续优化能
             除氧后经锅炉给水泵升压经过省煤器后进入汽包。实                           源管控。单位能耗可进一步降至 0.160 tce/t 轮胎。
             现锅炉高效运行。
                 烟囱直径为 1  200  mm,材质选用 304 不锈钢,                5 总结与展望
             厚度≥ 5  mm。烟囱整体高度 20  m,设计应考虑产生                    5.1 总结
             凝结水及腐蚀的问题,并有凝结水处理设施和防腐。                               本项目通过天然气锅炉替代燃煤热电联产系统,
             预留烟气采样口,在符合环保部门要求位置建设在线                           实现了能源效率提升、成本降低与污染物减排三重目
             监测平台及梯子平台,预留锅炉废气在线监测采样口                           标。技改后,企业年节约能源成本约 1  500 万元,单
             和两个监督性采样口。                                        位轮胎能耗下降至行业较低水平(0.162  tce/t 轮胎),

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