Page 49 - 《橡塑智造与节能环保》2026年3期
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综述与专论




                                                      表 1 自制镗刀体优化记录表
                    优
                 化次数                      存在问题                       优化位置                  优化结果
                    第   刀体侧刀面与刀刃不垂直,装夹后,刀刃与零件接触面积小,起                         刀体侧刀面与刀刃垂直,方便对刀,刀刃与零件接
                  一次                   不到光刀作用。                      刀体主偏角                触面积增大。
                    第
                  二次     刀刃高于零件中心高,加工时振刀,影响零件表面粗糙度。                  刀体厚度         刀刃高与零件中心高一致消除振刀。
                    第
                  三次         刀体后角小,加工时,刀片后刀面先接触零件。                   刀体后角     增大安装后的后角,刀体安装刀片底面倾斜3°
                    第
                  四次                正刀加工有轻微崩刀现象。                   刀片安装位置               反向崩刀现象消除



               了机筒双孔加工的效率和质量。这不仅降低了加工成                            磨”加工方法的成功应用,不仅提升了机筒零件的加工
               本,还提高了产品的质量和竞争力。                                   质量和效率,还为企业带来了显著的经济效益。这一
                   我们不断尝试和验证各种刀具切削参数,经过多                          成果不仅体现了我们在加工技术方面的创新能力和实
               轮精细调整和优化(见表2),终于实现了“以镗代磨”                          力,也为我们在未来面对更多挑战时提供了宝贵的经
               这一加工方法的突破。现在,采用这种方法加工出来                            验和信心。
               的机筒,其双孔的直线度、圆度、平行度以及平面垂

               直度都能够精确控制在0.02 mm以内,双孔表面的粗糙                        3 效果及经济效益
               度更是达到了Ra0.8 μm以下的优质水平,完全符合图                            通过精心挑选的带涂层的三面刃铣刀片,并结合
               纸要求的严格标准。                                          专用刀具的细致设计与制造,我们成功地实现了以镗
                            表2 镗刀切削参数试验                           代磨的加工方法。这种方法的引入,不仅在加工效率
                                             切削时间/
                序号   转速/min   进给/转   切深/mm          表面粗糙度         上有了显著提升,更在加工质量上达到了前所未有的
                                               min
                 1      50     0.15    0.03    80     Ra3.2       高度,真正做到了高效与高精度并存的加工效果。值
                 2      70      0.2    0.03    60     Ra2.1
                 3      80      0.2    0.03    56     Ra1.6       得一提的是,此项技术还填补了机械加工领域中8字形
                 4     100     0.25    0.03    53     Ra1.2       以镗代磨的技术空白,这无疑是对我们技术实力的极
                 5     120      0.2    0.03    50     Ra0.9
                 6     160      0.2    0.03    47     Ra0.8       大肯定(见图10)。
                 7     200     0.18    0.03    45     Ra0.5
                 8     240      0.2    0.03    30     Ra0.6


                   这一成果的取得,不仅标志着机筒零件在质量上
               得到了显著提升,更重要的是,在加工效率方面也实
               现了跨越式的提升。原先采用磨削方式加工一件机筒
               内孔需要耗费长达40 h的时间,而现在采用精镗加工                                          图10 机筒加工
               方法,一节机筒双孔的加工时间仅需4 h,加工时间缩
                                                                      原先,加工一个机筒需要耗费长达44 h的时间,
               短了整整9倍。这不仅极大减少了生产周期,也降低了
                                                                  现在,通过我们的新方法,加工时间得到了惊人的
               企业的运营成本。                                           缩减——减少了超过1 000%。按照数控立车270元/h
                   此外,值得一提的是,原先需要单独进行的平磨
                                                                  的成本来计算,每件机筒现在能够节省40 h的加工时
               基准平面加工步骤,现在也可在孔加工时一并完成。
                                                                  间,这直接意味着每个机筒能够节省的经济成本高达
               这一改进不仅简化了加工流程,还节省了原本需要在
                                                                  10 800元。对于每台造粒机组而言,由于其包含9个机
               加工中心机床上进行基准铣削的4 h时间。这不仅提高
                                                                  筒,因此总节约金额可达9.7万多元。至今为止,我
               了设备的利用率,还进一步缩短了整体加工周期,提
                                                                  们已经使用这种加工方法完成了10台套造粒机组的加
               升了整体生产效率。
                                                                  工,累计节约的成本更是攀升至97万多元。
                   总的来说,这次刀具切削参数的优化和“以镗代
                                                                      此外,我们采用的新型自制刀具以镗代磨加工

                                                                             2026年 第3期   总第579期              7
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